厦门某港区泊位工程施工组织设计(沉箱岸壁重力式结构)

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厦门某港区泊位工程施工组织设计(沉箱岸壁重力式结构)

厦门××沉箱18#~19#泊位A型沉箱

技术负责人:技术负责人:

厦门××港区18#~19#泊位工程是沉箱岸壁重力式结构,沉箱均为同一重量2832t。,现计划在漳州预制厂预制,采用气囊出运上浮船坞TCHES 44-2020 水利工程白蚁防治技术规范.pdf,再安排拖运到厦门××18#~19#泊位施工现场进行安装。

本方案重点是对该工程沉箱预制完成后的出运、上船、等工艺进行了较为详细的介绍。

本工程沉箱A型合计44件:A型沉箱尺寸:长×宽×高=18.13m×16.95m×20m。单件重量2832t.

2.沉箱陆上出运施工工艺

本施工组织方案是为厦门××港区18#~19#泊位沉箱出运方案,该工程大型预制沉箱共有44件,全部为A型沉箱,重达2832t。

根据本工程沉箱的外形尺寸、重量的特点,拟采用我局已成熟的气囊出运工艺进行横移、纵移和上船的操作。横移、纵移路线满足要求,平移小车通道进行改造,即暂时性回填砂并振冲密实,以满足沉箱由底模上直接采用气囊横移至纵移通道,再直接纵移至出运码头前沿。

采用超高压气囊进行长距离移运2832t级大型构件,我厂为确保出运成功,结合预制厂前期出运大型沉箱的实际情况,依据起重设备的性能及现场作业条件,制定出本方案。

2.2施工总平面布置说明

2.2.1场地平整及现场条件

本工程沉箱预制及出运设在漳州开发区预制厂内,面积约10000m2,其中约3200m2的下挖式预制作业线,专用于沉箱预制。该作业线中部设一条宽度为24米的纵向出运通道,纵深大约为380m,两边分别为1号线预制区和2号线预制区,其底标高为+7.0m,出运码头前沿标高为+6.0m,码头前沿向内有90米长、斜率为1:90的斜坡段,满足了出运的要求。出运通道基础底层抛填60cm手摆块石,块石间缝隙采用5~40mm碎石及粗砂级配后填充,用18t震动锤夯实,夯实后无下沉及起棱线,表层再用碎石、石粉、水泥搅拌辗压,形成20cm厚的稳定层。场地按要求平整密实,平整度达到±2cm,无露石或尖状物,避免剌破气囊。在平路转斜坡交接处设圆角位,以便气囊运行中圆滑过渡。原小车出运通道基础250米强夯加固,地基承载力达到200Kpa;码头前沿,沉箱支垫临时枕木范围24×16米场地浇注了40cm厚C35砼。

1)依据沉箱规格尺寸及出运要求,下挖式作业线内及码头前沿线分别设置出运沉箱的牵引、溜尾地牛及机具,以满足沉箱横移、纵移及上船等要求。详见附图2.1:2832t预制构件平面布置图。

2)考虑前期预制的沉箱因潮汐和船机影响,将无法出运,导致沉箱堆放占用预制场地,或占用施工通道,直接、间接影响了预制的施工进度和效率,暂拟将沉箱停放出运通道,确保预制场地的流畅及正常施工。

已知:地牛L=3m,B=3m,H=2.5m,砼g=2.4t/m3,最大拉力T=79t,安全系数K=2

卷扬机与地牛钢丝绳夹角为:30°摩擦力F=μT=0.5×79t=39.5t(无板栅锚锭摩擦系数μ=土0.5)

地牛的稳定性验算:KT1≤G+F

故:2×79×sin30°≤G+39.5×cos30°

计算得出:G≥44.79t(本方案G=LBH×g=54t满足最小值)

(2)小车轨道回填砂量

已知双轨式轨道L=150×2=300m,B=1.2m,H=1.06m

则双轨需要回填砂量为Σ砂=300×1.2×1.06=381.6m3

负责作业点的警戒线设置,作业过程中的不安全隐患检查,及时向指挥或上级汇报。

负责现场总体指挥工作,确保无误。

协助现场指挥工作,发现问题马上向总指挥汇报。

听从指挥指令,按正确信号操作卷扬机。

操纵空压机、装载机,检查、保养机械设备。

观察气囊压力表读数,听从指挥进行充、放气操作。

按指挥协助搬运气囊、充放气,拆、垫枕木支撑,更换牵引钢绳,挂解卸扣,清理出运场地等。

2.3.2主要设备配置

φ1mL=16.60m0.3Mpa

φ1mL=18m0.3Mpa

现有φ68mm50m的钢丝绳取8条截一断30米重新穿插

请船机部将此设备在出运期间备好

100×30×20(cm)

根据现场的量不足进行采购

注:气囊嘴配件(标有“*”号)要有占总数的30%以上作为备用。

注:①钢丝绳的安全系数=钢丝绳的破断拉力÷钢丝绳所承受的最大静拉力

②牵引钢丝绳最大牵引力=2832×0.05(气囊滚动摩擦系数)÷2=70.8(t)

从上表可以看出,沉箱拉绳实际安全系数比规范安全系数偏低,而12t卷扬机配置φ28mm的钢丝绳通过滑轮组来增加拉力,实际安全系数基本符合规范安全系数。

考虑沉箱重达2832t,外观结构为一边前趾,长度方向比短边的大一米,横移时所产生的冲击荷载却对钢丝绳安全性存在隐患,故在移运过程中注意偏位角度,尽量避免采用单台卷扬机牵引,可减少在移运过程钢丝绳破断的不安全性。

综合考虑,本方案卷扬机配用φ28mm(800m×2套)钢丝绳,沉箱拉绳采用φ68mm钢丝绳,安全系数结果(按经验公式计算)为3.01。

在沉箱上驳过程遇阻碍时,沉箱需要反向拖回出运码头停放。此时,F=Qμ=2832t×0.03=84.96t,即牵引力为84.96t,(码头面为砼结构,气囊的滚动摩擦系数取0.03);此外还存在一个沉箱上坡时的下滑力,因坡度为70:1,下滑力近似2832/70=40.46t,因此回岸的总牵引力为125t,小于两台卷扬机总拉力160t,在12t卷扬机额定牵引力范围内。

在砂地上反拉,此时,F=Qμ=2832t×0.05=141.6t,即牵引力为141.6t,(在压实的砂地上,气囊的滚动摩擦系数取0.05);此外还存在一个沉箱上坡时的下滑力,因坡度为90:1,下滑力近似2832/90=31.47t,因此回岸的总牵引力为173t,大于两台卷扬机总拉力160t,在12t卷扬机额定牵引力范围外。所以,非特别必要的情况下,在出运通道避免沉箱的反拉操作。

拟用φ1mL=19m(有效支撑面积为18m)φ1mL=17.60m(有效支撑面积16.60m)出运。

已知:G=2832t,横移采用单排式气囊L(有效支撑面积)18m,纵移采用单条气囊L(有效支撑面积)=16.60m,顶升高度h=0.4m,工作气压P=0.3Mpa=0.3N/mm2

横移承载面积:S1=BL0=0.942×18=16.956m2

纵移承载面积:S2=BL0=0.942×16.60=15.637m2

F横移=S1P=16.956×106×0.3N/mm2=5.09×106N=5.09×103KN

F纵移=S2P=15.637×106×0.3N/mm2=4.69×106N=4.52×103KN

气囊总长度:L横移=GL0/F横移=2832t×9.8KN/t×18m/5.09×103KN

得出气囊横移及纵移时气囊压强值:(见下表)

总计算承载面积(m2)

气囊平均气压值(Mpa)

近似最大不均匀气压值(Mpa)

2.4沉箱出运施工工序说明:

高压水冲出支垫间填砂→清理底模板、木板及现场杂物→检查沉箱底部→横移方向卷扬机、气囊就位→围护横移钢丝绳索→系紧横移方向钢丝绳索→充气顶升→抽出支垫工字钢及木板→打磨沉箱边角→检查底部和各气囊状态并调整气压→横向牵引移动→至纵移通道中部停止移动→支垫纵移方向枕木→放气→抽出横移气囊、解除绳索→穿入纵移方向气囊→(就位纵移方向移动卷扬机)→围护纵移钢丝绳索→系纵移方向牵引钢丝绳→充气顶升→抽出支垫的枕木→纵向牵引移动至码头前沿→支垫枕木→搭接溜尾钢丝绳→浮船坞搭接码头→上船准备工作→系牵引钢丝绳→充气顶升→抽出支垫的枕木→水位符合要求时→牵引上船→上船就位后→支垫枕木→放气→收回所有出运工具

注:由于纵移深度长达260m,平均中途要搭接、解除搭接钢丝绳索6次,故沉箱处于原先小车轨道时,先采用四台移动卷扬机将其纵移出小车轨道,再启用码头前沿卷扬机进行纵移。

气囊的使用:A型沉箱横移采用8条有效支撑面积为18m的超高压气囊进行双排顶升、出运,纵移采用9条有效支撑面积为16.60m的超高压气囊进行单排顶升、出运。完成整个工艺流程至少需要41小时,横移准备工作4小时→横移2.5小时→纵移准备工作3小时→纵移至码头前沿停放约24小时→上船准备工作1.5小时→上船移运过程3小时→回收工具3小时。

2.5沉箱出运施工方法:

2.5.1场地清理及设备检查:

沉箱出运前,必须对其横移及纵移范围内的一切尖利杂物及障碍物进行清理,两侧20米范围内设作业警戒线,无关人员严禁靠近。作业前,对牵引系统中的空压机、卷扬机、钢丝绳、滑轮组、导向轮以及配合机械等,逐项认真检查,进行试运转,关键设备的备用件必须同时做好准备工作;检查气囊是否有破皮、拉线、压扎痕迹等,气囊作业前进行试压,以检查各管件、阀门、压力表是否漏气,读数是否准确;另还要对横移及纵移地牛、卸扣进行检查验收,确定其磨损程度及其正常使用功能是否可靠。以排除一切隐患,确保每次出运的顺利进行。

在沉箱横移及纵移的一切场地清理工作和设备调试工作完成后,应按以下步骤进行沉箱出运工作:

2)接着用卷扬机将气囊拖进沉箱下支承工字钢之间中央就位,每个气囊的轴线与位移方向垂直,露出沉箱两侧边的长度相等,气囊拖进沉箱底部时要顺直,不得斜拖。

3)现场指挥人员检查各气囊就位准确后,指令连接空气压缩机与气囊之间的气管连接,然后对通气管道进行检查,确认无误后,由沉箱中间向两侧,对气囊进行充气,充气时注意各气囊应均匀、缓慢(由各阀门控制),当充气压力达到沉箱预定顶升压力的80%时,暂停充气,检查并调整气囊的压力值,使各气囊的压力基本一致,再继续充气,直到将沉箱底面完全脱离支承工字钢约5cm时,确定沉箱完全由气囊支撑后水泥土搅拌桩施工工艺标准(QB-CNCEC JO10112-2004),才将各气囊的气阀关闭,停止供气。

4)气囊顶升沉箱离开支承型钢后,用卷扬机把支承型钢拖出来,注意拖动工字钢过程中,严禁斜拉,以防刮伤气囊,拖支过程中派专人观察各气囊气压读数,发现异常,应立即采取措施解决,支承工字钢完全离开沉箱底部后,对沉箱底部应再次检查有无棱角突出部位,检查无误后方可进入沉箱横移的最后准备阶段。拉沉箱用的各种工具,如:钢丝绳、滑轮组等工具应马上配备完毕,注意钢丝绳应套在沉箱底向上约1.2米的位置上,钢丝绳与沉箱四边棱角处应用橡胶垫或枕木隔开,调整好钢丝绳两端头受力长度应相等,再连接牵引装置,最后才拆除供气边接管。顶升初期,应分多次加压,直至设计值,每次必须停几分钟,以观察气囊、沉箱、各分配压力表、气管、及地基的情况,直到沉箱被顶离底模。

1) 四台横移卷扬机就位。

2)为降低沉箱出运过程中气囊的压力及降低沉箱悬空高度,必须打开各气囊的排气阀缓慢放气,将沉箱离地面高度降至30cm左右时,方可关闭排气阀,检查与调整各气囊的压力基本一致。

3)现场指挥检查各项准备工作无误后,下令启动卷扬机拉紧牵引钢丝绳,沉箱处于位移临界状态时,暂停牵引,再行检查钢丝绳张紧程度,各滑轮组、导向轮等的转动是否灵活,气囊及沉箱的稳定情况,一切处于正常状态时,指挥方可下令移运工作开始。

4)移支过程中必须注意如下事项:移运速度控制在2m/min以内;气囊更换过程中,必须注意滚出来的气囊在出来前就要把压力降为原先的60%左右DB12/T 1001-2020 标准化菜市场建设与管理规范.pdf,使其安全分离,否则气囊弹击会发生伤人现象。

5)如果沉箱在出运过程中方位偏离轴线,必须停止牵引,把新放入的气囊斜摆一小角度,再按牵引步骤牵引,直至纠偏为止。但不可过急,以防走“之”字形;当沉箱拖前约50cm时,至达预先放置好的气囊位置时,应减缓牵引速度,视沉箱进入气囊的位置再行将气囊充气至预定压力,方可继续牵引;注意每条气囊摆放位置,保证沉箱到达出运通道中间转向位置时,各个气囊平行,并有50cm的间距。

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