标准规范下载简介:
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21.提高复杂地质SMW桩成桩合格率.docx针对确定的要因,我们小组集思广益,制定了以下对策:
要因一:定位措施不当应对措施实施情况
在平行沟槽方向放置型钢导轨,型钢规格为H700X300X13X24,长度12m,控制线引至型钢导轨上,以型钢导轨标记做为定位标记。
GB7588-2003(2015)电梯制造与安装安全规范(新版2016年7月1日实施)制图人:何蔚鹏 日期2018年12月8日
实施小结:通过采取型钢导轨,在型钢导轨上做出定位标记,能够准确进行定位,经现场对型钢导轨上标记位置进行复核,定位准确率为100%。
实施二:设置定距框导向架
在平行沟槽方向放置的导轨上放置定位架,必要时用螺栓固定牢固。
制图人:何蔚鹏 日期2018年12月8日
图13 定位架示意图
制图人:何蔚鹏 日期2018年12月12日
实施小结:通过采取型钢导轨及定位架,提高了工作效率,保证了型钢插入的准确性。小组成员对型钢平面位置偏差进行检查,总共抽查175根型钢,不合格6根,合格率为96.6%。统计结果如下:
表10 型钢平面位置调查表
要因二:底部未重复搅拌应对措施实施情况
实施一:对于桩底深度以上2~3米范围提升1~2次,重复搅拌注浆
为了保证水泥土搅拌桩中水泥搅拌均匀及水泥土强度指标,在施工中根据地层条件,严格控制搅拌钻机下沉速度和提升速度,确保搅拌时间。施工采用一次往返搅拌成桩,搅拌桩机沿导向架边搅拌边喷浆切土下沉,下沉速度(<1.0m/min),随时观察设备运行及地层变化情况,边搅拌、边下沉,使水泥浆和原地基土充分拌和,通过观测钻杆上桩长标记,待达到桩底设计标高,停止钻进。 对于桩底深度以上2~3米范围提升1~2次,重复搅拌,在水泥搅拌桩底部分重复搅拌注浆,停留1分钟左右,提升速度减慢,边搅拌边边喷浆提升提升速度(<2.0m/min)至自然地面。
实施小结:小组成员对工法桩施工过程进行监督检查,下沉速度、提升速度、浆液流量、水泥比重等全部复核方案及规范要求,桩底注浆停留大于1分钟,并在桩底2~3米范围进行复搅,符合方案要求。
实施二:加强监测,做好记录
在实施过程中针对搅拌下沉速度、提升速度、搅拌时间、复搅范围等加强监控,做好记录,确保严格按照方案要求实施。
实施小结:小组成员对35组工法桩水泥土试块进行28天无侧限抗压强度报告进行汇总,合格率100%,符合设计要求,达到目标值。
表11 搅拌桩桩身强度调查表
2019年1月15日,小组成员对工法桩施工质量全面检查并对各检验项目进行汇总,共检查900点,其中合格点867个,不合格点33个,合格率96.3%,因此顺利完成课题目标。
表12 工法桩成桩质量调查表
制图人:何蔚鹏 日期:2019年2月1日
图15 活动后柱状效果图
图16 现场监理验收图
项目部由于采用了此方法,工法桩工期较计划提前5天完成。1台钻机,配5个工人、1台汽车吊, 工人平均工日价为280元,管理费日开销1万元,三轴钻机台班费14500元/天,汽车吊台班费2000元/天,QC小组活动费用1万元,总共可为项目部节省支出280×5×5+10000×5+14500×5+2000×5-10000=129500元。
高速公路实施性施工组织设计图17 公司效益确认文件
本项目是我公司在常州施工的一个重要的形象工程。工法桩施工的高质量为工程创优打下了坚实的基础,展现了我司的技术管理水平,得到了业主和政府部门的高度评价,为我司赢得良好的声誉,创造了极大的社会效益。
表13 工法桩成桩质量调查表
专业技术方面:通过QC小组活动的开展,小组成员掌握了工法桩质量控制的技术要点,为以后从事工法桩施工积累了成果经验。
现场管理方面:在整个活动过程中,小组活动严格按照PDCA循环程序进行,小组成员在QC活动策划、实施、检查等能力有了显著提高。
小组综合素质:我小组成员在创新意识、改进意识、个人能力、QC知识、解决问题能力等方面有了明显的改进和提升,为今后继续开展QC活动打下了坚实的基础。
今后,我们将继续发扬团队协作精神,开展各类QC活动,下一步,我们将围绕“装配式组合型钢支撑变形控制”开展技术攻关活动。
GB/T 41823-2022 核电厂安全重要物项用焊接材料质量管理规范.pdf 制图人:何蔚鹏 日期:2019年2月28日