15.提高超大铜铸卧佛一次性安装合格率.docx

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15.提高超大铜铸卧佛一次性安装合格率.docx

为克服卧佛安装施工难度,在保证达到工程质量目标前提下,完成施工进度节点目标,我项目部成立了以项目总工叶建长为首的QC小组,由10名成员组成,均是具有QC技能的技术人员和管理人员。

制表:彭韦恩 制表时间: 2017年10月10日

制表:彭韦恩 制表时间: 2017年10月12日

1、铜焊接缺乏统一的国家或行业标准,工程施工经验少。地下室超大铜铸卧佛焊缝长度长,铸铜厚度达到8mmDB37/2374-2013 山东省锅炉大气污染物排放标准.pdf,焊接工作量大,难以保证质量。(地下室铸铜舍利塔焊接过程中一次验收合格率仅84%.)

2、地下室超大铜铸卧佛焊缝总长80m以上,焊接工作量大,铸铜卧佛分块易变形,同时卧佛表面的焊缝质量直接影响到卧佛外观。

3、地下室超大铜铸卧佛安装难度大,难以保证安装精度。

4、本项目作为上海市地标建筑及东南亚第一高寺,地下室卧佛为主要参观点之一,其外观质量具有极高的要求。

本项目地下室11.1m高舍利塔与卧佛采用相同的材质及工艺铸造,对其进行调查

由于卧佛及舍利塔表面焊缝基本不受力(主要受力构件为内部钢结构),对安装合格率的检验主要以影响外观的质量问题为主。

对已完成安装的铜铸舍利塔进行分析后,在局部发现安装缺陷。统计安装拼缝总长度约53m,按照每0.2m一段进行检验及统计,265段分段中合格数量为222,一次验收合格率为84%。

制表:沈君冰 制表时间: 2017年10月15日

在地下室舍利塔安装的经验中总结经验教训, 焊缝错边及焊缝裂纹为安装过程中主要的质量缺陷,若能降低二者的出现频率至原先的30%以下,即能将合格率提升至91%。

因此根据现状调查和目标设定依据分析、综合考虑后将目标设定为:超大铜铸卧佛一次性安装合格率提高到90%。

七、确定要因

7.1、要因确认计划

制表:沈君冰 制表时间: 2017年11月10日

制表:彭韦恩 制表时间: 2017年12月2日

9.1、要素1:现场灯光昏暗

在卧佛区域上方钢梁安装镝灯,进行多角度照明,保证现场照度,于工人进行安装、焊接、打磨、表面处理等工作。

9.2、要素2:分块间临时间隔焊不足

对卧佛焊缝每隔1m进行10mm长焊缝临时固定。

9.3、要素3:铸铜分块安装精度低

1、采用三维设计技术及3D雕刻打印技术,提高分块铸造的精度。

2、利用三维设计技术在实际阶段合理分块并确定吊点,现场同时采用汽车吊与塔吊保证吊装精度,≥7.5t分块采用120T汽车吊吊装,<7.5t分块采用现场STT153塔吊吊装。

3、利用BIM技术在卧佛区域事先进行放样标记,并进行预埋件预埋,保证安装精度。通过分块的钢骨与预埋件标记对应提高安放精度。各分块到位后采用三维扫描建立现场实际模型与设计模型对比,保证精度。

4、在卧佛区域顶部钢梁上预埋吊环,进行手拉葫芦的位置调整分块位置。

9.4、要素4:焊缝交叉焊接

1、利用三维设计技术在铸造前,对卧佛进行合理分块,降低焊接难度。

2、纵横交叉焊缝施焊时,应先焊收缩变形较大的横缝,而后焊纵向焊缝。

3、正式焊接遵循对称、间隔焊接原则,降低焊接对佛像安装质量影响。

本次超大铜铸卧佛安装完成之后,安装拼缝总长度约86m,按照每0.2m一段进行检验及统计,430段分段中合格数量为396,一次验收合格率为92%。

焊缝裂纹与错边已非最主要的质量问题。

制表:沈君冰 制表时间: 2018年5月7日

目标完成:本次超大铜铸卧佛安装完成之后,一次验收合格率为92%,超过目标值90%

经济效益:经过QC活动,一次性安装合格率自84%提升至92%,提高了8%,按照平均铜焊缝修补及卧佛表面的打磨、整形的平均费用1.83万元/m,共节约修补费用86x8%x1.83=12.6万元

社会效益:通过本次QC活动,提高了地下室卧佛的一次性安装合格率,确保了卧佛外形与设计预期相一致,庄严肃穆GB/T 20001.7-2017标准下载,获得了业主等参建单位及广大信众的一致好评。

1、将此项成果编写形成《超大铜铸佛像制作安装工法》,目前该工法已评为中建八局局级工法。

2、总结形成了《一种基于BIM的超大铜铸佛像制作安装专利》,目前专利申请已由国家知识产权局受理。

总结:在本次QC小组活动,组员们集思广益,协力合作,增进了团队成员间的默契与了解,提高了组员的团队合作能力及创新能力,但我们的QC知识还是尚有不足,仅经历过一次QC活动的我们还需吸取更多的经验来充实自己,在后续的QC活动中百尺竿头,更进一步。

制表:彭韦恩 制图表时间: 2018年5月25日

制图:彭韦恩 制图时间: 2018年5月25日

金桂花园住宅小区园林工程施工组织设计2019年上海市工程建设优秀QC成果一等奖

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